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淺談羅茨鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)改造
摘 要:創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)是響應(yīng)國(guó)家建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)的重要基礎(chǔ)性工作,也是企業(yè)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的根本要求。揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司常壓裝置常壓塔頂油氣輸送風(fēng)機(jī)——羅茨鼓風(fēng)機(jī)自2012年3月投用以來(lái),運(yùn)轉(zhuǎn)可靠度低,能耗較高,故障頻繁,單次維修時(shí)間較長(zhǎng),極錦工影響了裝置運(yùn)行。本文闡述了從技術(shù)上采取多種手段對(duì)羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造的全過(guò)程及取得的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:羅茨風(fēng)機(jī);螺旋密封;轉(zhuǎn)速;技術(shù)改造
一、前言
揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司常壓裝置塔頂油氣輸送風(fēng)機(jī)——羅茨鼓風(fēng)機(jī)(型號(hào)TAR100, 8 Nm3/min,1480 r/min(變頻),0.15(出口)Mpa,37KW,兩級(jí)鼓風(fēng),帶傳動(dòng),年運(yùn)行8000 h),壓縮常壓塔頂輕烴并輸送至催化裂化裝置氣壓機(jī)入口由吸收穩(wěn)定單元進(jìn)行分離,主要分離出液化氣,干氣。當(dāng)前裝置原油處理量42.3萬(wàn)T/年下,該風(fēng)機(jī)正常工作狀態(tài)下一、二級(jí)出口壓力分別為0.10、0.12Mpa,一、二級(jí)出口壓力均大于催化裂化氣壓機(jī)入口壓力(0.06 Mpa),維修頻次約6次/年,故障維修時(shí)間較長(zhǎng)約60h/次,使用循環(huán)冷卻水≥2T/ h。
經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析后認(rèn)為,由于氣體管路阻力較小,輕烴向氣壓機(jī)入口輸送的能力有富余;故障時(shí)設(shè)備維修次數(shù)及單次維修時(shí)間過(guò)長(zhǎng);風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速存在200-300rpm的波動(dòng)等問(wèn)題。因此在機(jī)組輸送能力和設(shè)備有效利用率上有改善的空間。
二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容與實(shí)施效果
從節(jié)能和降低機(jī)組故障率的目的出發(fā),我們提出了以下幾點(diǎn)改進(jìn)措施:
1、降低機(jī)組負(fù)荷從而降低電機(jī)電流。因電機(jī)故障率較低,運(yùn)行周期一般為風(fēng)機(jī)的6倍以上,故改兩級(jí)鼓風(fēng)為一級(jí)鼓風(fēng),拆除電機(jī)雙側(cè)皮帶中的一側(cè),壓縮油氣流程由串聯(lián)改為并聯(lián)/串聯(lián)均可使用,一般根據(jù)管路沿程壓降計(jì)算公式△P=λ×ρ×(L/D)×(V-2/2)(單位:Pa)可以計(jì)算得出管路壓降。為簡(jiǎn)化計(jì)算過(guò)程,查相關(guān)圖表得知:DN80mm,L=100m空氣管道的阻力降約為0.254~1.892KPa,輸送油氣的管道阻力降≤3.5 KPa。所以正常情況只運(yùn)行風(fēng)機(jī)其中一級(jí)即可達(dá)到輸送要求,另外一臺(tái)風(fēng)機(jī)則變?yōu)閭溆脵C(jī)。機(jī)組負(fù)荷降低近35%,實(shí)測(cè)電機(jī)電流從45A降至30A,電機(jī)功耗降低約33%,同時(shí)僅增加四千元的管路流程改造投資即獲得備用風(fēng)機(jī)一臺(tái)。
2、提高設(shè)備有效利用率。減少定期/臨時(shí)維修時(shí)間,從而減少因維修導(dǎo)致的輕烴放空/放低壓瓦斯管網(wǎng)的泄放量。改為單級(jí)鼓風(fēng)后,另外一臺(tái)風(fēng)機(jī)等于多出了一臺(tái)備用機(jī)組,一臺(tái)發(fā)生故障時(shí),僅需20分鐘的時(shí)間用來(lái)更換皮帶、切換機(jī)組,機(jī)組故障維修時(shí)間由60 h/次×6次 /年(約360 h /年)降至20min×6次=2 h/年,減少油氣泄放約360 h。
3、降低軸承故障率,節(jié)約中小修費(fèi)用。原機(jī)組的軸封采用的是光軸+骨架油封(4片)密封,該密封形式不能保證對(duì)介質(zhì)的完全密封,運(yùn)行一段時(shí)間后,泄漏出來(lái)的輕烴組分冷凝后就會(huì)積存與軸承座,溶解稀釋了潤(rùn)滑脂,造成潤(rùn)滑不良,軸承損壞頻繁。拆解分析,我們采取了采用螺旋槽密封+反向密封氮?dú)饬鞒?,用?jié)流孔板+針形截止閥控制氮?dú)饬髁俊?/p>
當(dāng)?shù)獨(dú)馔ㄟ^(guò)連續(xù)螺旋時(shí),其流動(dòng)狀態(tài)發(fā)生變化,承受周向速度Vt和周向壓力P。Vt可分解為沿齒槽流動(dòng)的速度V1和垂直于齒面的速度V2,V2可再次分解為軸向分速度Va,借助于螺旋槽的推進(jìn),形成“泵送”作用而將少量氮?dú)獠粩喾聪蜉斔椭翂嚎s腔內(nèi),形成密封。該措施增加氮?dú)庥昧考s1m3/h,保證了軸承座內(nèi)微正壓,充分保護(hù)脂潤(rùn)滑軸承避免與輕烴接觸,延長(zhǎng)軸承使用壽命三倍以上。
4、停止一、二級(jí)間循環(huán)冷卻水的使用達(dá)到節(jié)水目的。烴類熱裂解總會(huì)產(chǎn)生焦類物質(zhì),測(cè)量原級(jí)間氣體溫度,夏季風(fēng)機(jī)出口介質(zhì)溫度最高溫度為65℃,測(cè)得軸承及同步齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)溫度為68℃,該溫度未超過(guò)廠家設(shè)備安全設(shè)防值75℃,在該溫度下不會(huì)導(dǎo)致介質(zhì)油氣的結(jié)焦傾向加大。所以,無(wú)級(jí)間冷卻水仍能滿足工藝生產(chǎn)和設(shè)備安全的要求,可以節(jié)約使用循環(huán)水≥1.5T/ h。
5、改善羅茨風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速不均勻狀況。轉(zhuǎn)速時(shí)不均勻時(shí),零部件承受交變應(yīng)力,長(zhǎng)此以往,易破壞產(chǎn)生突發(fā)故障。羅茨風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速是否平穩(wěn)主要受變頻器工作穩(wěn)定狀況、氣體負(fù)荷變化、級(jí)間帶液情況、皮帶是否打滑等影響,是根據(jù)常壓塔塔頂壓力進(jìn)行控制的,常壓裝置原油加工量增大后,原有入口管線、換熱器、壓降變大。塔頂壓力升高時(shí),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速應(yīng)升高,而此時(shí)吸入氣體量卻不足,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)產(chǎn)生短時(shí)“飛車”現(xiàn)象。數(shù)據(jù)分析及現(xiàn)場(chǎng)查看后認(rèn)為,從塔頂→塔頂油氣冷卻器入口→冷卻器出口→頂回流罐→風(fēng)機(jī)入口緩沖罐壓力分布分別為70Kpa→65Kpa→35Kpa→10Kpa→4Kpa,因此初步判斷常壓塔頂系統(tǒng)結(jié)鹽或管路流通能力不足現(xiàn)象,壓降較大部位見下圖。
?、僭诶鋮s器處壓降最大。結(jié)鹽機(jī)理如下:原油加工
摘 要:創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)是響應(yīng)國(guó)家建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)的重要基礎(chǔ)性工作,也是企業(yè)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的根本要求。揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司常壓裝置常壓塔頂油氣輸送風(fēng)機(jī)——羅茨鼓風(fēng)機(jī)自2012年3月投用以來(lái),運(yùn)轉(zhuǎn)可靠度低,能耗較高,故障頻繁,單次維修時(shí)間較長(zhǎng),極錦工影響了裝置運(yùn)行。本文闡述了從技術(shù)上采取多種手段對(duì)羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造的全過(guò)程及取得的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:羅茨風(fēng)機(jī);螺旋密封;轉(zhuǎn)速;技術(shù)改造
一、前言
揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司常壓裝置塔頂油氣輸送風(fēng)機(jī)——羅茨鼓風(fēng)機(jī)(型號(hào)TAR100, 8 Nm3/min,1480 r/min(變頻),0.15(出口)Mpa,37KW,兩級(jí)鼓風(fēng),帶傳動(dòng),年運(yùn)行8000 h),壓縮常壓塔頂輕烴并輸送至催化裂化裝置氣壓機(jī)入口由吸收穩(wěn)定單元進(jìn)行分離,主要分離出液化氣,干氣。當(dāng)前裝置原油處理量42.3萬(wàn)T/年下,該風(fēng)機(jī)正常工作狀態(tài)下一、二級(jí)出口壓力分別為0.10、0.12Mpa,一、二級(jí)出口壓力均大于催化裂化氣壓機(jī)入口壓力(0.06 Mpa),維修頻次約6次/年,故障維修時(shí)間較長(zhǎng)約60h/次,使用循環(huán)冷卻水≥2T/ h。
經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析后認(rèn)為,由于氣體管路阻力較小,輕烴向氣壓機(jī)入口輸送的能力有富余;故障時(shí)設(shè)備維修次數(shù)及單次維修時(shí)間過(guò)長(zhǎng);風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速存在200-300rpm的波動(dòng)等問(wèn)題。因此在機(jī)組輸送能力和設(shè)備有效利用率上有改善的空間。
二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容與實(shí)施效果
從節(jié)能和降低機(jī)組故障率的目的出發(fā),我們提出了以下幾點(diǎn)改進(jìn)措施:
1、降低機(jī)組負(fù)荷從而降低電機(jī)電流。因電機(jī)故障率較低,運(yùn)行周期一般為風(fēng)機(jī)的6倍以上,故改兩級(jí)鼓風(fēng)為一級(jí)鼓風(fēng),拆除電機(jī)雙側(cè)皮帶中的一側(cè),壓縮油氣流程由串聯(lián)改為并聯(lián)/串聯(lián)均可使用,一般根據(jù)管路沿程壓降計(jì)算公式P=λ×ρ×(L/D)×(V-2/2)(單位:Pa)可以計(jì)算得出管路壓降。為簡(jiǎn)化計(jì)算過(guò)程,查相關(guān)圖表得知:DN80mm,L=100m空氣管道的阻力降約為0.254~1.892KPa,輸送油氣的管道阻力降≤3.5 KPa。所以正常情況只運(yùn)行風(fēng)機(jī)其中一級(jí)即可達(dá)到輸送要求,另外一臺(tái)風(fēng)機(jī)則變?yōu)閭溆脵C(jī)。機(jī)組負(fù)荷降低近35%,實(shí)測(cè)電機(jī)電流從45A降至30A,電機(jī)功耗降低約33%,同時(shí)僅增加四千元的管路流程改造投資即獲得備用風(fēng)機(jī)一臺(tái)。
2、提高設(shè)備有效利用率。減少定期/臨時(shí)維修時(shí)間,從而減少因維修導(dǎo)致的輕烴放空/放低壓瓦斯管網(wǎng)的泄放量。改為單級(jí)鼓風(fēng)后,另外一臺(tái)風(fēng)機(jī)等于多出了一臺(tái)備用機(jī)組,一臺(tái)發(fā)生故障時(shí),僅需20分鐘的時(shí)間用來(lái)更換皮帶、切換機(jī)組,機(jī)組故障維修時(shí)間由60 h/次×6次 /年(約360 h /年)降至20min×6次=2 h/年,減少油氣泄放約360 h。
3、降低軸承故障率,節(jié)約中小修費(fèi)用。原機(jī)組的軸封采用的是光軸+骨架油封(4片)密封,該密封形式不能保證對(duì)介質(zhì)的完全密封,運(yùn)行一段時(shí)間后,泄漏出來(lái)的輕烴組分冷凝后就會(huì)積存與軸承座,溶解稀釋了潤(rùn)滑脂,造成潤(rùn)滑不良,軸承損壞頻繁。拆解分析,我們采取了采用螺旋槽密封+反向密封氮?dú)饬鞒?,用?jié)流孔板+針形截止閥控制氮?dú)饬髁俊?/p>
當(dāng)?shù)獨(dú)馔ㄟ^(guò)連續(xù)螺旋時(shí),其流動(dòng)狀態(tài)發(fā)生變化,承受周向速度Vt和周向壓力P。Vt可分解為沿齒槽流動(dòng)的速度V1和垂直于齒面的速度V2,V2可再次分解為軸向分速度Va,借助于螺旋槽的推進(jìn),形成“泵送”作用而將少量氮?dú)獠粩喾聪蜉斔椭翂嚎s腔內(nèi),形成密封。該措施增加氮?dú)庥昧考s1m3/h,保證了軸承座內(nèi)微正壓,充分保護(hù)脂潤(rùn)滑軸承避免與輕烴接觸,延長(zhǎng)軸承使用壽命三倍以上。
4、停止一、二級(jí)間循環(huán)冷卻水的使用達(dá)到節(jié)水目的。烴類熱裂解總會(huì)產(chǎn)生焦類物質(zhì),測(cè)量原級(jí)間氣體溫度,夏季風(fēng)機(jī)出口介質(zhì)溫度最高溫度為65℃,測(cè)得軸承及同步齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)溫度為68℃,該溫度未超過(guò)廠家設(shè)備安全設(shè)防值75℃,在該溫度下不會(huì)導(dǎo)致介質(zhì)油氣的結(jié)焦傾向加大。所以,無(wú)級(jí)間冷卻水仍能滿足工藝生產(chǎn)和設(shè)備安全的要求,可以節(jié)約使用循環(huán)水≥1.5T/ h。
5、改善羅茨風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速不均勻狀況。轉(zhuǎn)速時(shí)不均勻時(shí),零部件承受交變應(yīng)力,長(zhǎng)此以往,易破壞產(chǎn)生突發(fā)故障。羅茨風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速是否平穩(wěn)主要受變頻器工作穩(wěn)定狀況、氣體負(fù)荷變化、級(jí)間帶液情況、皮帶是否打滑等影響,是根據(jù)常壓塔塔頂壓力進(jìn)行控制的,常壓裝置原油加工量增大后,原有入口管線、換熱器、壓降變大。塔頂壓力升高時(shí),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速應(yīng)升高,而此時(shí)吸入氣體量卻不足,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)產(chǎn)生短時(shí)“飛車”現(xiàn)象。數(shù)據(jù)分析及現(xiàn)場(chǎng)查看后認(rèn)為,從塔頂塔頂油氣冷卻器入口冷卻器出口頂回流罐風(fēng)機(jī)入口緩沖罐壓力分布分別為70Kpa65Kpa35Kpa10Kpa4Kpa,因此初步判斷常壓塔頂系統(tǒng)結(jié)鹽或管路流通能力不足現(xiàn)象,壓降較大部位見下圖。
?、僭诶鋮s器處壓降最大。結(jié)鹽機(jī)理如下:原油加工過(guò)程中,有機(jī)氯發(fā)生分解生成HCl或無(wú)機(jī)氯的鈉鹽、鈣鹽、鎂鹽。常壓塔頂注入氨氣(NH3),NH3 和HCl反應(yīng)生成NH4Cl,當(dāng)塔內(nèi)出現(xiàn)液相明水時(shí)形成NH4Cl水溶液NH4Cl水溶液在流動(dòng)過(guò)程中隨溫度的升高,水分逐漸失去而成為一種黏性很強(qiáng)的半流體與鐵銹等一起沉積附著在設(shè)備、管線內(nèi)壁,導(dǎo)致流通截面變小,壓降增大。
②頂回流罐風(fēng)機(jī)入口緩沖罐的壓降較大,導(dǎo)致頂回流罐風(fēng)機(jī)入口緩沖罐管道(DN80mm)為利舊,小于風(fēng)機(jī)入口管徑(DN100mm),目前無(wú)法更換。
在滿足塔頂油氣冷卻效果的情況下,稍開冷卻器副線閥后,壓力變化為70Kpa60Kpa43Kpa18Kpa10Kpa,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速目前僅有20~50rpm的波動(dòng),情況大有好轉(zhuǎn)。
三、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析
措施(1)節(jié)省用電約為7KW×24 h×330=55440 KW·h,即減少電費(fèi)(0.6166元/ KW·h)支出約3.4萬(wàn)元。
措施(1)增加初始投資0.4萬(wàn)元,分?jǐn)偤蠹s0.03萬(wàn)元/年。
措施(2)每年減少油氣(約5000元/T)放大氣/放低壓瓦斯總網(wǎng)約0.102T/ h×360 h=36.75 T,約18.375萬(wàn)元。
措施(3)增加氮?dú)庀模?.20元/ m3)約1m3/h×8000 h=8000 m3/年,約9600元。
措施(3)減少中小修及配件費(fèi)用(1160+2000)元/次×3次/年=9480元/年。(每次維修,軸承約500元,油封約480元,皮帶約180元,工時(shí)費(fèi)約2000元)
措施(4)減少循環(huán)水使用約≥1.5T/h×8000 h=12000 T/年。約1萬(wàn)元。
以上合計(jì)節(jié)約22.545萬(wàn)元/年,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益;同時(shí)大大減少了油氣放空/放低壓瓦斯管網(wǎng),取得一定的節(jié)能減排社會(huì)效益。
四、存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施
由于風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速仍有少量波動(dòng),預(yù)計(jì)下次裝置計(jì)劃大修時(shí),采取更換塔頂油氣出口管線、增錦工機(jī)入口管線和清洗管路、換熱器等措施,增大流通面積,降低壓降,使風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速更加均勻。
參考文獻(xiàn)
《煉油設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)》 馬秉騫 主編
《煉油設(shè)備工程師手冊(cè)(第二版)》,中國(guó)石化出版社
科 學(xué) 進(jìn)步 淺談羅茨鼓風(fēng)機(jī)的技術(shù)改造 蔣理 吳正生 (中國(guó)石化揚(yáng)州石化 有限責(zé)任 公司,江蘇揚(yáng)~) 摘 要:創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)是響應(yīng) 國(guó)家建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì) 的重要基礎(chǔ) 性工作 ,也是企業(yè)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力 的根本要求 。揚(yáng)州石化有 限責(zé)任 公司常壓裝 置常壓 塔頂油氣 輸送 風(fēng)機(jī)—— 羅茨鼓風(fēng)機(jī) ~2o12年3月投用 以來(lái) ,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠度低 ,能耗較 高,故障頻繁,單次 維修時(shí)間較長(zhǎng),極錦工影 響了裝 置運(yùn)行 。本文 闡述了從技術(shù)上采取多種手段對(duì)羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造的全過(guò)程及 取得 的經(jīng)濟(jì) 效益 關(guān)鍵詞:羅茨風(fēng)機(jī) ;螺旋密封 :轉(zhuǎn)速 ;技術(shù)改造 一 、 前言 揚(yáng) 卅I石化有 限責(zé)任公 司常壓 裝置塔頂油氣 輸送風(fēng) 機(jī)—— 羅茨鼓風(fēng) 機(jī) (型號(hào)TAK100,8 Nm3/n-fin,1480 r/rain(變頻),0.15(出 口)Mpa,37KW ,兩 級(jí)鼓風(fēng),帶傳動(dòng) ,年運(yùn)行8000 h),壓縮常壓塔頂輕烴并輸送 至催化裂化裝置 氣壓機(jī)入口由吸收穩(wěn)定單元進(jìn)行分離,主要分離出液化氣,干氣。當(dāng)前裝置 原油處理量42.3萬(wàn)T/年下,該風(fēng)機(jī)正常工作狀態(tài)下一、二級(jí)出121壓力分別為 O.10、0.12Mpa,一 、二級(jí) 出 口壓力均 大于催化 裂化氣 壓機(jī)入 口壓力 (O.O6 Mpa),維修頻次約6次/年,故障維修時(shí)間較長(zhǎng)約60h/次,使用循環(huán)冷卻水 ≥ 2T/h。 經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析后認(rèn)為,由于氣體管路阻力較小,輕烴向氣壓機(jī)入口 輸送的能力有富余:故障時(shí)設(shè)備維修次數(shù)及單次維修時(shí)間過(guò)長(zhǎng):風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速存 在200—300rpm的波動(dòng)等問(wèn)題。因此在機(jī)組輸送能力和設(shè)備有效利用率上有 改善的空間。 二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容與實(shí)施效果 從節(jié)能和降低機(jī)組故障率的目的出發(fā),我們提出了以下幾點(diǎn)改進(jìn)措施: 1、降低機(jī)組負(fù)荷從而降低 電機(jī) 電流。因電機(jī)故障率較低 ,運(yùn)行周期一般 為風(fēng)機(jī)的6倍 以上 ,故改兩級(jí)鼓風(fēng)為一級(jí)鼓風(fēng),拆除 電機(jī)雙側(cè) 皮帶中的一側(cè) , 壓縮油氣流程 由串聯(lián)改為并聯(lián)/串聯(lián)均可使用,一般根據(jù)管路沿程壓降計(jì)算 公式 Ap=kxpx(L/D)×c、,.2/2)(單位:Pa)可 以計(jì)算得出管路壓 降。為簡(jiǎn)化計(jì) 算過(guò)程,查相關(guān)圖表得知:DN80mm,L=100m空氣管道的阻力降約為0.254~ 1.892KPa,輸送油氣的管道阻力降≤3.5 KPa。所以正常情況只運(yùn)行風(fēng)機(jī)其 中一級(jí)即可達(dá)到輸送要求,另外一臺(tái)風(fēng)機(jī)則變?yōu)閭溆脵C(jī)。機(jī)組負(fù)荷降低近 35%,實(shí)測(cè)電機(jī)電流從45A降至30A,電機(jī)功耗降低約33%,同時(shí)僅增加四千 元的管 路流程改造投資即獲得 備用風(fēng)機(jī)一臺(tái)。 2、提高設(shè)備有效利用率。減少定期/臨時(shí)維修時(shí)間,從而減少因維修導(dǎo) 致的輕烴放 空/放低壓瓦斯管 網(wǎng)的泄放量。改為單級(jí)鼓風(fēng)后,另外一臺(tái)風(fēng)機(jī) 等于多出了一臺(tái)備用機(jī)組,一臺(tái)發(fā)生故障時(shí),僅需2O分鐘的時(shí)間用來(lái)更換皮 帶、切換機(jī)組,機(jī)組故障維修時(shí)間由60 h/次×6次 /年 (約360 h/年)降至 20minX6次=2 h/年,減少油氣泄放約360 h。 3、降低軸承故障率,節(jié)約中小修費(fèi)用。原機(jī)組的軸封采用的是光軸 +骨 架油封(4片)密封,該密封形式不能保證對(duì)介質(zhì)的完全密封,運(yùn)行一段時(shí)間 后,泄漏出來(lái)的輕烴組分冷凝后就會(huì)積存與軸承座,溶解稀釋了潤(rùn)滑脂,造 成潤(rùn)滑不良,軸承損壞頻繁。拆解分析,我們采取了采用螺旋槽密封+反向 密封氮?dú)饬鞒?,用?jié)流孔板+針形截止閥控制氮?dú)饬髁俊?當(dāng)?shù)獨(dú)馔ㄟ^(guò)連續(xù)螺旋時(shí),其流動(dòng)狀態(tài)發(fā)生變化,承受周向速度vt和周向 壓力P。Vt可分解為沿齒槽流動(dòng)的速度v1和垂直于齒面的速度V2,V2可再次 分解為軸向
根據(jù)流體力學(xué)理論,氣體的流動(dòng)過(guò)程將伴隨著損失。由于這一切都是在風(fēng)機(jī)輸送氣體的過(guò)程中發(fā)生的,也就是浪費(fèi)了風(fēng)機(jī)的能量。
羅茨風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓是不受風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速限制的,不論轉(zhuǎn)速變化如何其風(fēng)壓可以保持不變。而風(fēng)量則與風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速成正比的。羅茨鼓風(fēng)機(jī)恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,其節(jié)電率與轉(zhuǎn)速降成正比,雖然不同于一般風(fēng)機(jī)、水泵節(jié)電率更高,但因它的功率較大,而且只要爐墻不壞,是連續(xù)24小時(shí)工作的,并開動(dòng)時(shí)間亦很長(zhǎng),因此節(jié)電潛力大,節(jié)電費(fèi)用高。
羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造后,改變了過(guò)去以調(diào)節(jié)出口或者進(jìn)口閥門開度方式來(lái)調(diào)節(jié)風(fēng)壓或風(fēng)量的生產(chǎn)方式,勞動(dòng)強(qiáng)度減輕,調(diào)節(jié)的及時(shí)性好,提高了產(chǎn)品的合格率,單耗明顯下降。
羅茨風(fēng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中要注意檢查:電源、電壓、電流值、壓力、大氣溫度、排出溫度、軸承溫度、振動(dòng)、噪音、油位、污垢程度、皮帶張力等事項(xiàng)并留下記錄表,這樣對(duì)于早期發(fā)現(xiàn)或發(fā)生問(wèn)題時(shí)原因調(diào)查有很大幫助。不可以使用出口閘閥來(lái)調(diào)整風(fēng)量,應(yīng)該改變羅茨風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速或贈(zèng)放排氣閥防控的方法來(lái)調(diào)整。
不應(yīng)把羅茨風(fēng)機(jī)安裝在人經(jīng)常出入的場(chǎng)所,以防受傷和燙傷。羅茨風(fēng)機(jī)室外配置時(shí),應(yīng)設(shè)置防雨棚,羅茨風(fēng)機(jī)在不大于40℃的環(huán)境溫度下可長(zhǎng)期使用,超過(guò)40℃時(shí),應(yīng)安裝排氣扇等降溫措施,以提高風(fēng)機(jī)使用壽命。
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